手机数控车床仿真软件怎么总报警,fancl数控车床开机报警怎么解决

1,fancl数控车床开机报警怎么解决开机报警 , 很可能是急停报警,请把急停按钮按顺时针旋转,让它弹起 。如果报警尚未消除,可能是超程报警,解决办法,在手动状态压住超程释放不松,把刀架向超程的反方向移动一段距离即可 。如果不是以上报警,请说明报警号和报警信息 。有疑问请继续追问,满意请采纳为最佳答案!手机提问请点击右上角的“采纳回答”按钮 。谢谢!
2,数控车床GSK980TD仿真软件中1022报警GSK-980TD的1022报警含义是“卡盘松开,不得启动主轴” 。
3,数控仿真软件怎么内车不能车用转头去车就报警是怎么回事数控仿真软件对内孔加工支持得不太好 。但是,钻头加工是没问题的,只要对刀正确,就可以的 。钻头要对准中心,主轴正转 。在手动方式试试,能行的话,再编程对刀加工 。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为最佳答案 , 谢谢!我有一个,不过不知你想怎么拿,开远程?不过我可以很明确的告诉你,仿真软件没多大作用 , 有些问题得操作才知道的,仿真是做不了的!【手机数控车床仿真软件怎么总报警,fancl数控车床开机报警怎么解决】
4,数控车床软件限位报警1 , 一般情况下软限位是绝对编码器用的设备 , 软限位一般设置在硬超程极限开关前5到10毫米处也就是说在硬超程前,有软超程报警 。2,你可以手动移动超程的那个轴,移到你目前的位置看看是否有报警,如有可能是你的形成真的超过设备的机械形成,如无可能你的位置设定有问题,机床的工件坐标设置有问题,刀长设置有问题(因为机床自动运行时要计算这几个值的加减的 , 如果超过行程值就报警)3,参数一般情况下(除非你丢失过,从新输入) , 只要无人更改,一般不用考虑 。5,数控车床广数系统老是显示cpu电压异常报警要怎么解决+24v开关电源电压偏低,如果是新机床 , 可能电源容量不够 。老机床基本都是外部有短路的地方,或开关电源输出电压偏低 。这个问题 问题一般是出在 系统供电的电影盒上 5V电压瞬间波动 看看你机器用了多长时间了 一般新机器不回出现这问题 3年以上就会出现 根据你车间的环境 潮湿可能是电源有松动,可能系统老化,问题很多,你找专业的修机师傅看看吧 。可能是内部设置参数出问题了,恢复出厂设置试试看+24v开关电源电压偏低 , 如果是新机床,可能电源容量不够 。老机床基本都是外部有短路的地方,或开关电源输出电压偏低 。6,数控机床产生报警怎么处理常见的几种报警及处理方式:1、当线性轴返回参考点时,找不到零脉冲 。以表达式的形式 , 当轴返回参考点时,它将运行直到到达轴的极限 。造成这种故障的原因通常是读数头或秤很脏 。2、解决此类问题的方法是:卸下读数头并用无水乙醇冲洗,然后用无水乙醇的丝布清洁标记的部分 。3、CNC机床的线性轴在运行期间报警 , 在CNC机床的操作过程中,如果使用西门子840D的线性轴或德国力士乐CNC系统,则会发生“硬件编码器错误”警报,如果使用西班牙的FAGOR CNC系统的线性轴,则会出现“跟随误差超出限制”警报 。此时,作为机床的线性轴的位置检测元件的光栅尺通常会失效 。扩展资料:1、如果机床处于紧急停止状态 , 则首先检查KA继电器是否在紧急停止电路中 , 如果继电器已接合且系统仍处于紧急停止状态,则可以确定故障不是由电路引起的 。2、可以从其它方面找到原因; 如果继电器未闭合,则可以确定故障是由紧急停止电路断开引起的 。此时 , 可以使用万用表逐步检查整个紧急停止电路 。3、系统参数设置不正确,会导致系统信号无法正常输入或输出,或者复位条件不能满足所引起的紧急停车故障 。4、释放紧急停止按钮,并且PLC中的系统复位所需的信息(例如“伺服电源就绪”,“主轴驱动器就绪”等)不符合要求 。参考资料来源:百度百科-数控机床常见的几种报警及处理方式:1、直线轴在回参考点中,找不到零脉冲 。在表现形式上就是该轴在回参考点时一直运行直到撞到该轴的限位 。这种故障发生的原因一般是读数头或光栅尺肮了 。解决此类故障的方法是:把读数头卸下来用无水乙醇冲洗干净 , 用丝绸布沾上无水乙醇把带有刻度部分清洁干净即可 。2、数控机床的直线轴在运行中出现报警 。数控机床在运行中,如果采用西门子840D或德国力士乐数控系统的某个直线轴,出现报警“硬件编码器错误”;如果采用西班牙FAGOR数控系统的某个直线轴,出现报警“跟随误差超界” 。这时候一般是作为机床直线轴的位置检测元件的光栅尺出故障了 。扩展资料:原因:1.电气方面的原因 。可以引起急停回路不闭合的原因:①急停回路断路;②限位开关损坏;③急停按钮损坏 。如果机床一直处于急停状态,首先检查急停回路中KA继电器是否吸合;继电器如果吸合而系统仍然处于急停状态,可以判断出故障不是出自电气回路方面,这时可以从别的方面查找原因;如果继电器没有吸合,可以判断出故障是因为急停回路断路引起,这时可以利用万用表对整个急停回路逐步进行检查 。2.系统参数设置错误,使系统信号不能正常输入输出或复位条件不能满足引起的急停故障 。3.松开急停按钮,PLC中规定的系统复位所需要完成的信息(如“伺服动力电源准备好”、“主轴驱动准备好”等)未满足要求 。参考资料来源:百度百科——数控机床(自动化机床)数控机床产生报警的原因有很多 , 对于不同原因产生的报警处理方式也不同,这就好比一个病人去医院,不同的病理要找不同的大夫 。下面就常见的几种报警及处理方式进行分享,供参考:1、直线轴在回参考点中,找不到零脉冲 。在表现形式上就是该轴在回参考点时一直运行直到撞到该轴的限位 。这种故障发生的原因一般是读数头或光栅尺肮了 。解决此类故障的方法是:把读数头卸下来用无水乙醇冲洗干净,用丝绸布沾上无水乙醇把带有刻度部分清洁干净即可 。2、数控机床的直线轴在运行中出现报警 。数控机床在运行中,如果采用西门子840D或德国力士乐数控系统的某个直线轴,出现报警“硬件编码器错误”;如果采用西班牙FAGOR数控系统的某个直线轴,出现报警“跟随误差超界” 。这时候一般是作为机床直线轴的位置检测元件的光栅尺出故障了 。这种情况下,由于震动或其它原因 , 一般是机床在使用中使读数头与光栅刻度尺的距离远了,数控系统误认为光栅尺坏了 。处理该故障的方法是按光栅尺说明书的要求调整读数头与光栅尺的距离 。读数头与光栅尺尺身之间的间距为1~1.5mm左右,最好别超过2mm. 。出现上述故障的另外一种原因是光栅尺的安装位置不合适,如安装在油池附近 , 油气等将光栅尺污染,这时候就要把光栅尺的“定尺”和“动尺”分别进行清洁,然后再安装之后进行光栅尺的调试才可使用 。还有一种故障情况也会出现上述报警 , 那就是由于读数头的位置安装不合适,造成读数头损坏,更有甚者,光栅尺定尺内出现铝合金碎屑,光栅刻线出现损坏 , 造成光栅尺定尺的彻底报废 。3、数控机床的直线轴出现暴走当数控机床的直线轴安装有光栅尺时,如果该直线轴出现暴走,一般情况下是该直线轴的位置检测元件——光栅尺被污染,需要对光栅尺的光栅或读数头进行保洁才可消除故障 。在多年的数控机床维修中,我们发现光栅尺作为数控系统的位置检测元件 , 在机床的机械部分良好的情况下,可以提高机床直线轴的定位精度 。除此之外 , 光栅尺还可以检测机床机械部分存在的隐患或问题 。4、 数控机床直线轴采用全闭环时出现故障而采用半闭环时“貌似”故障消除的现象数控机床的某个直线轴采用全闭环时出现电机抖动、轴震荡等现象,而将位置检测元件屏蔽掉,这种不正常的现象消失,一般情况下,处理该类故障的方法如下:首先检查位置检测元件,如光栅尺及读数头是否清洁,读数头的安装位置是否合理 , 排除掉位置检测元件不正常的因素 。如果能保证位置检测元件良好的情况下,一般情况下就是该直线轴的机械传动链出现了问题,此时应检查直线轴的机械传动链是否有部件松动现象、机械部件是否有磨损、机械传动链的相关润滑是否良好 。最后在举一个实例进行分析:从美国CAPCO公司进口的HG3018轧辊数控磨床,采用德国BOSCHCC220数控系统,X轴为全闭环控制方式,位移检测元件采用德国海德汉玻璃光栅尺 。当机床操作者无意中拿木条轻轻击打机床砂轮架外壳体时,人站在工作台上,感觉机床产生剧烈的颤动 。从这个现象看,该故障的产生,肯定带有机床本身的一些动作,绝对不是纯粹的机床某个零部件松了,人拿木头条轻轻“砸”机床外壳导致的结果 。经查证,是X轴的滚珠丝杠背冒松造成的:当人拿木条轻轻砸机床砂轮架外壳时,因为X轴的驱动依靠滚珠丝杠来实现 , 很轻便,由于X轴滚珠丝杠背冒松动 , 故砂轮架会有一个微小的移动 。这时候,数控系统检测到在没有发出X轴移动信号的情况下,X轴移动了 , 肯定是“非法的”,这时候数控系统会发出与砂轮架移动方向反向的“给定”信号,使砂轮架反向移动 。由于滚珠丝杠背冒的松动,X轴反向移动时会走过头,此时砂轮架在数控系统的指挥下,又向与之前移动方向反向移动……如此往复,造成砂轮架的震动 。在长期对数控机床的维修中,我们发现,光栅尺不仅仅作为位置环的检测元件,还能成为机床直线轴的“监督”元件 。当机械存在故障隐患时,如果该轴采用光栅尺控制 , 该故障隐患会通过光栅尺将隐患“放大”,以故障的形式表现出来 。没有采用光栅尺的机床 , 出现机械故障隐患时,往往不容易表现出来,直至故障隐患扩大化 , 变成硬性故障 。报警有很多种,有外部报警,驱动器报警 , PLC报警等等,不同的报警解决方式也都不一样,关键是要先弄明白是什么报警复位 或者重新开关机,或者找说明书查报警代码 , 然后看看那里有毛病 就修那里了

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