龙门刨改造案例_龙门刨床外形图

龙门刨改造案例是一项对古建筑进行改造的成功案例 。这个建筑原是明代建筑 , 经过重修、搬迁而得以保留至今 。改造后 , 龙门刨更加贴合现代使用需求 , 同时保留了原有的文化、历史价值 , 成为了当地重要的文化遗产 。改造中 , 设计师在保护历史文化的同时 , 也使用了现代化的建筑材料和技术 , 让古建筑更加适应现代人的生活习惯 。这个案例表明 , 在保护文化遗产和满足现代化需求之间并不是颠倒不可能的选择 , 有技术和设计可以让这两者相得益彰 。
一:龙门刨改造案例龙门刨床系统改造:
龙门刨床控制系统要求:
机床型号为BX2012 , 产地为济南第二机床厂 , 要求改造后机床的调速范围为5m/min一60m/min , 系统运行的平滑性要好 , 能实现无级调速 , 且有很好的起制动性能 。起制动时既能快速启动和制动 , 又保证机械冲击不过大 , 不对机械部件造成损害 。能快速实现提速、降速和平稳的调节速度 , 换向时要减小对齿轮的冲击 。能实现慢速切入 , 稳速加工 , 快速换向 , 点动调节等各种加工工艺要求 。
A、系统组成本系统由VVVF(变电压变频率)变频器、交流电动机(Y280S一8 , Pe =37KW  , I 。=78-2A , n 。=740r/min)、测速器组成闭环调速系统 。采用闭环调速系统是为了对负载的波动和电网的波动有较强的抗干扰能力 , 以保证刨床的稳定运行 。刨床的电机均由PLC 给出的指令进行控制 。设计时 , 主传动用一台异步电动机代替原K—F—D系统机型 , 进给机械执行机构则用变频调速器取代原电磁离合器 , 实现对工作台的各种不同速度的控制和往返换向 。
核心部件用PLC进行控制 , 它根据操作站指令和现场信号 , 按预先编制好的程序对变频器、刀架、横梁、磨头的跟踪状况进行自动或人工控制 。变频器选用日本富士FRN45 Ggs一4JE电压型通用变频器 。原系统采用机械式行程开关 ,  由于工作台时频繁的往复运动 , 挡块频繁地撞击行程开关 , 导致行程开关容易发生故障 , 在不可靠的时候更可能产生事故 , 影响生产 。改造中我们用光控无触点接近开关代替机械式行程开关 , 经使用效果很好 。
B、工作原理龙门刨的刨削过程是工件(放在刨台上)与刨刀之间做相对运动的过程 。也就是刨台频繁的往复运动 。刨台的运动分为人工点动运行和自动往复循环运行 。龙门刨床的刨削过程是工件(放在刨台上)与刨刀之间做相对运动的过程 。也就是刨台频繁的往复运动 。刨台的运动分为人工点动运行和自动往复循环运行 。
刨刀之间做相对运动的过程 。也就是刨台频繁的往复运动 。刨台的运动分为人工点动运行和自动往复循环运行 。龙门刨床的刨削过程是工件(放在刨台上)与刨刀之间做相对运动的过程 。也就是刨台频繁的往复运动 。刨台的运动分为人工点动运行和自动往复循环运行 。
龙门刨床系统特点:
经过交流变频调速改造后 , BX2012龙门刨床的拖动系统大大简化 , 减小了电动机的容量 。加工的调速范围变宽 , 达到3—70m/min , 静差率<3%  , 且为无级调速 , 工作台运行更加平稳 , 尤其是换向迅速且冲击小 , 加工效率提高 。此外变频调速有利于节电 , 且使现场的操作控制变得更为方便和可靠 。而PLC的应用充分体现了快速、灵活的控制特点 。实现了以往难以作到的多种复杂控制和故障保护 , 使系统实现了操作维护简单化和控制智能化 。二:龙门刨改造导轨磨不多 。所谓不多 , 就是和其它磨工的工资差不多 。因为龙门导轨磨床是大型机械 , 看起来虎人实际上技术含量并不是很高 , 以加工机床导轨为主 , 砂轮用碗形的比较多因为床子大相对比较轻松 , 尺寸要求也不是很严格 。但干外协件 , 由于机床大成本高耗电多 , 因此对外收费较高 。

推荐阅读